案例廠為程宥寶特瓶製造廠,年產80萬噸之各種塑膠容器,原使用傳統電熱為熱能來源,塑料原料經加熱熔融後產製成各種規格的寶特瓶容器產品。為改善注塑機電熱能耗,改為使用奈米遠紅外線電熱圈,該節能案例的施工過程僅需約3小時,施工期間影響到工廠生產僅約2小時。 本案例廠施工前其設備已先行安裝隔熱保溫棉,因此本案例在設備已有隔熱的前提下再加裝電熱圈,讓原本已隔熱的設備再達到更好的節能效果。經改善後的注塑機電熱能耗約可降低28%,且可提升產品品質及改善廠內工作場所溫度,降低生產成本。案例如圖3所示,投資成本與改善效益如下: (1)投資費用:約29萬元 (2)完工時間:民國106年 (3)效益評估: A.節能量:80,592kWh/年 改善前用電情形:運轉118.86小時,其耗電度數實測為3,862 kWh,平均每小時耗電量為32.5kWh/hr。 改善前後用電情形:運轉150.6小時其耗電度數實測為3,508kWh,平均每小時耗電量為23.3kWh/hr。 ( 32.5kWh/hr - 23.3kWh/hr ) × 8,760hr/年= 80,592kWh/年 B.節能率:約28.3% ( 32.5kWh/hr - 23.3kWh/hr) ÷ 32.5kWh = 28.3% C.節能效益:約28萬元/年 80,592kWh/年 × 3.5元/kwh = 282,072元/年 (以每度電單價3.5元/kwh計算) (4)減碳量:約42,633 kg CO2e/年 80,592kWh/年 × 0.529 kg CO2e/kWh = 42,633 kg CO2e/年 (以經濟部能源局公告之105年電力排放係數0.529 kg CO2e/kWh計算) (5)回收年限:約1.0年
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