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案例廠為一紡織廠,其染整製程分為燒毛、退漿、精煉、漂白、壓染色、蒸染、定型、品檢及包裝等,規劃將傳統染色製程改善為冷軋染色製程,以節省整個染程用水、用電及蒸汽量,並可降低廢水之處理量。 改善前蒸汽主要用於染色製程中退漿、精煉、漂白、壓染及蒸染流程,改善後因改用冷軋染色製程,取代既有退漿、精煉、漂白及壓染製程蒸汽使用,節省其蒸汽用量,但需要多一道水洗程序增加一些蒸汽耗用。電力使用部分改善後無使用壓染機,可節省其用電量。改善效益如下: (1)完工時間:民國108年 (2)效益評估: A.節能量: 節省蒸汽量:約3,468公噸蒸汽/年 改善前單位耗能為6.29公噸蒸汽/公噸布重,改善後預估單位耗能為3.41公噸蒸汽/公噸布重,以該蒸染機年產量約1,204公噸布重計算,預估改善後節省蒸汽如下: (6.29-3.41)公噸蒸汽/公噸布重×1,204公噸布重/年=3,468公噸蒸汽/年。 節省電力:約114,380 kWh/年 壓染機單位耗能為0.095 kWh/公斤布重,改善後無使用壓染機,預估改善後節省用電如下: 0.095 kWh/公斤布重×1,000公斤/公噸×1,204公噸布重/年=114,380kWh/年。 B.節能效益:約199萬元/年 (以電力單價1.85元/kWh及燃料煤單價2,800元/噸煤估算) 依燃燒效率計算1公噸燃料煤產生5.45公噸蒸汽,全年相當可節省636公噸燃料煤使用。 4,800kcal/公斤1,000公斤/公噸÷(660kcal/公斤-蒸汽1,000公斤-蒸汽/公噸)×0.75=5.45 114,380 kWh/年1.85元/kWh+636公噸煤2,800元/噸煤≒199萬元/年 (3)減碳量:約1,270公噸CO2e/年 (以107年電力排放係數0.533 kg CO2e/kWh估算,燃料煤排放係數以1.901 kg-CO2e/kg煤估算) (4)回收年限:約4~5年
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